火力发电厂是我国电力供应的主要力量。煤炭燃烧产生热能。热能加热锅炉中的水。水变成高温高压的水蒸气。水蒸气推动汽轮机转动。汽轮机带动发电机旋转。发电机就发出了电。这个过程看似简单。实际包含很多复杂的技术问题。我的论文研究其中一个具体问题:锅炉燃烧效率的优化。
锅炉燃烧效率很重要。燃烧效率高,煤就烧得透。发的电就多。污染物的产生就少。燃烧效率低,煤就浪费。发电成本就高。排放的烟尘也多。提高燃烧效率是电厂的关键工作。
影响燃烧效率的因素很多。煤粉的细度是一个因素。煤粉磨得越细。燃烧就越快越充分。但磨煤机消耗的电能也越多。我们需要找到一个平衡点。煤粉不是越细越好。我的实验测量了不同细度下的燃烧情况。实验在小型模拟燃烧炉中进行。我们准备了五种不同细度的煤粉样本。样本一最粗。样本五最细。我们控制其他条件不变。只改变煤粉的细度。每次实验记录炉膛温度。收集飞灰和炉渣。分析其中未燃烧的碳含量。
实验数据很说明问题。煤粉太粗时,炉膛温度偏低。飞灰中含碳量很高。这说明很多煤没烧完就被吹走了。煤粉太细时,炉膛温度上升不明显。磨煤机的耗电量大增。综合算下来反而不经济。样本三的细度最合适。燃烧稳定。温度高。未燃尽碳含量最低。这个细度就是最佳值。我们通过实验找到了它。
配风方式也是一个关键。空气和煤粉需要混合均匀。混合不好,有些地方缺氧。煤烧不透。有些地方空气太多。带走大量热量。降低炉温。传统的配风方式比较简单。一次风负责输送煤粉。二次风在燃烧器喷口附近补充。这种配风方式有缺点。煤粉和空气混合不够早。燃烧初期缺氧。我的论文提出一种改进方案。我们调整了二次风的旋流强度。让空气和煤粉更快混合。我们在模拟燃烧炉上做了对比实验。老方法一次。新方法一次。测量炉内不同位置的温度分布。测量烟气中的氧气和一氧化碳含量。
新配风方法效果更好。炉膛火焰中心温度提高了约五十摄氏度。火焰更充满炉膛。烟气中一氧化碳含量下降。这说明燃烧更完全。飞灰的含碳量从百分之六降到百分之四左右。这是一个显著的提升。锅炉效率可以提高零点五个百分点。别小看这个数字。一台三十万千瓦的机组。一年可以节约几千吨煤。减少大量二氧化碳排放。经济效益和环保效益都很明显。
燃烧调整需要实时监控。电厂现在都有分散控制系统。屏幕上显示很多数据。炉膛负压。蒸汽温度。蒸汽压力。烟气含氧量。运行人员根据这些数据操作。但人工调整有滞后。我的论文设计了简单的优化模型。模型根据负荷变化。根据煤质数据。给出风量配比的建议值。模型基于我们实验得到的数据。模型不需要太复杂的数学。关键是实用。容易在电厂现有的系统上实现。
我们在仿真平台上测试了这个模型。模拟一台三十万千瓦机组的运行。模拟负荷从二十万千瓦上升到满负荷。用原来的方法。炉膛效率波动较大。蒸汽温度超限一次。用模型给出的建议参数。过渡更平稳。蒸汽温度控制在允许范围内。平均效率略有提高。模型是有效的。它可以减轻运行人员的负担。让锅炉始终在较好的状态下工作。
锅炉运行安全永远放在第一位。任何优化不能影响安全。炉膛结焦是严重问题。燃烧调整不好可能引起结焦。结焦像锅底的锅巴。越积越厚。影响传热。严重时可能掉下来砸坏设备。我们特别关注炉膛温度分布。避免局部温度过高。煤的灰熔点温度我们知道。我们控制炉膛温度低于这个温度。这样就不会结焦。我们的优化方案考虑了温度限制。方案是安全的。
电厂的工作很具体。每一个数据来自仪表。每一次调整关乎发电。我的论文没有高深的理论。它解决一个实际问题。如何让锅炉烧得更好。我们做实验。分析数据。找出规律。提出方法。论文的价值在于实用。电厂工程师看了能明白。有些建议或许能被采纳。哪怕只提高一点点效率。那也是贡献。
发电不容易。每一度电都凝结着许多人的劳动。煤矿工人挖出煤。铁路工人运来煤。电厂工人守护着机组。锅炉是电厂的心脏。让心脏有力跳动是我们的责任。我的研究很小。只是巨大系统里的一个螺丝。但螺丝拧紧了。机器才能平稳运转。我希望我的工作有点用。这就是我写这篇论文的初衷。